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閱讀:534發(fā)布時間:2015-3-12
旋流霧化脫硫技術(shù)在長海電廠增效改造運用測試報告
為了檢驗?zāi)虾iL海發(fā)電有限公司組9#脫硫塔增效改造工程的效果,在三次測試與調(diào)試的基礎(chǔ)上,對南海長海發(fā)電有限公司9號爐煙氣脫硫提效工程進(jìn)行了驗收測試,其測試結(jié)果總結(jié)如下。
經(jīng)過各方協(xié)商一致,本次測試條件為:
負(fù)荷130t/h,原煙氣量為150000Nm3/h,
煤硫分為0.8%,原煙氣SO2濃度約1500——1700mg/m3,
稀堿濃度為1.396%,
液位維持在2.8m;
排漿PH值5.6-6.2
現(xiàn)場滿足滿足的條件
1、負(fù)荷135-141t/h,原煙氣量為150000Nm3/h,
2、煤硫分為0.8%,原煙氣SO2濃度約1400——1800mg/m3,
3、稀堿濃度為1.0%,
4、液位維持在2.6-2.7m。
5、排漿PH值5.6-6.2
5、運行工況穩(wěn)定25min,供漿、排漿正常。
測試參數(shù)與工況
1、測試參數(shù)
鍋爐負(fù)荷、原煙氣SO2濃度、凈煙氣SO2濃度、供漿濃度、脫硫塔排漿漿pH值、蒸汽壓力。
2、測試工況
本次驗收共進(jìn)行了如下6個工況(1.2.3為電廠原有噴淋層,4表示新增旋流霧化層):
(1)工況一:1、2、3層全投運情況
(2)工況二:不投蒸汽,1、2、3、4層全投運情況
(3)工況三:不投蒸汽,1、3、4層全投運情況,停頂層
(4)工況四:不投蒸汽,2、3、4層全投運情況,停中間層
(5)工況五:不投蒸汽,1、2、4層全投運情況,停底層
(6)工況六:投蒸汽,1、2、3、4層全投運情況
為了保證供漿濃度一致,供堿由廢堿一車,加一定濃度的NaOH,加水調(diào)制一罐,供堿量保持在CRT顯示的開度24t/h。
測試結(jié)果
1、供漿濃度測試:
電廠化驗結(jié)果為堿液濃度1%。
2、排漿PH值測試:由電廠運行負(fù)責(zé)取樣,由儀表測試,每個樣測試三次取平均值,每次穩(wěn)定在5.61-5.68。
結(jié)論
(1)在工況一下,即原1、2、3層全投運情況,負(fù)荷138t/h,原煙氣SO2濃度1410mg/m3時,凈煙氣SO2濃度127mg/m3;負(fù)荷130t/h,原煙氣SO2濃度1120mg/m3時,凈煙氣SO2濃度64mg/m3;
(2)在工況二下,即不投蒸汽,1、2、3、4層全投運情況下,負(fù)荷138t/h,原煙氣SO2濃度1410mg/m3時,凈煙氣SO2濃度17mg/m3;
(3)在工況三下,即不投蒸汽,停頂層2,投運1、3、4層的情況下,負(fù)荷138t/h,原煙氣SO2濃度1410mg/m3時,凈煙氣SO2濃度穩(wěn)定在25mg/m3;
(4)在工況四下,即不投蒸汽,停中間層1,投運2、3、4層的情況下,負(fù)荷138t/h,原煙氣SO2濃度1637mg/m3時,凈煙氣SO2濃度穩(wěn)定在22mg/m3;
(5)在工況四下,即不投蒸汽,停底層3,投運1、2、4層的情況下,負(fù)荷138t/h,原煙氣SO2濃度1637mg/m3時,凈煙氣SO2濃度穩(wěn)定在35mg/m3;
(6)工況六:投蒸汽壓力0.27MPa,1、2、3、4層全投運情況下,負(fù)荷141t/h,原煙氣SO2濃度1637mg/m3時,凈煙氣SO2濃度穩(wěn)定在11mg/m3。
(7)在運行完旋流霧化層,返回原三層運行,脫硫塔工況出現(xiàn)較好工況:即原1、2、3層全投運情況,負(fù)荷136t/h,原煙氣SO2濃度1410mg/m3時,凈煙氣SO2濃度可下降到40mg/m3.該結(jié)果與上三次調(diào)試結(jié)果一致。
旋流霧化技術(shù)原理
霧化旋流法煙氣深度脫硫技術(shù)主要是將現(xiàn)有的脫硫噴淋塔改為噴霧塔,采用超聲波霧化技術(shù),使脫硫劑粒徑由傳統(tǒng)的1500-3000μm 降至50-80μm,形成云霧狀,大大提高脫硫劑比表面積,使脫硫吸收反應(yīng)速度加快;采用霧化旋流切圓布置的技術(shù),構(gòu)造脫硫塔內(nèi)噴霧旋流場,煙氣與脫硫劑充分傳質(zhì)混合,加大煙氣中SO2與脫硫劑反應(yīng)機(jī)率,實現(xiàn)了云流場再造,實現(xiàn)了小液氣比的情況下的高湍流傳質(zhì)吸收反應(yīng),提高脫硫效率。同時使脫硫劑在煙氣中的循環(huán)反應(yīng)倍率由原來77次降低至3次,大大降低了脫硫反應(yīng)液氣比和循環(huán)泵電耗,降低了脫硫系統(tǒng)能耗,解決了深度脫硫經(jīng)濟(jì)與排放的矛盾。
五大技術(shù)創(chuàng)新:
1, 將超聲波霧化技術(shù)引入濕法煙氣脫硫系統(tǒng)中,脫硫劑粒徑由1500-3000μm 降到50-80μm;實現(xiàn)脫硫技術(shù)更新?lián)Q代;
2, 通過計算機(jī)仿真,對脫硫塔實現(xiàn)量身定做的設(shè)計,再造脫硫反應(yīng)云動力場,實現(xiàn)煙氣脫硫;
3, 采用*的防磨、防堵、自凈化技術(shù),保證脫硫塔*穩(wěn)定運行;
4, 采用*的消音設(shè)計技術(shù)
5, 采用在線維護(hù)技術(shù),可以對霧化器核心部件在脫硫塔運行狀況下在線檢修更換。
八大優(yōu)點:
1,液氣比小:脫硫劑實現(xiàn)云霧化,循環(huán)次數(shù)少,脫硫液氣比??;
2,粒徑?。?/span>脫硫粒徑?。?0-80μm),反應(yīng)時間充足,反應(yīng)速度快;
3, 效率高:吸收反應(yīng)*,脫硫效率高;
4,投資少:系統(tǒng)簡單,占地小,改造工程無需加塔或加層,投資成本低;
5,循環(huán)泵能耗低:脫硫劑循環(huán)泵動力消耗僅為現(xiàn)有方法的1/2;
6,通風(fēng)電耗小:系統(tǒng)差壓比傳統(tǒng)噴淋塔降低1/3,大大節(jié)約引風(fēng)機(jī)、增壓機(jī)通風(fēng)電耗;
7,工期短:施工簡單,工期短,標(biāo)準(zhǔn)深度脫硫改造工程僅需10天;
8, 燃料適應(yīng)廣:煙氣SO2可降至50mg/m3以下,為電廠燃燒高硫煤騰出了環(huán)??臻g。
旋流霧化脫硫改造請: 劉教授
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