詳細(xì)介紹
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酸度情況
采用發(fā)生器制備高純二氧化氯,酸度都是不同的,氯酸鈉法只有在高酸度下,才可制備出高純二氧化氯。因此,反應(yīng)原理決定了酸是該化學(xué)反應(yīng)非常重要的基本條件。
硫酸用量及單耗情況
不同的方法在制備中采用的都是硫酸,由于不同方法的酸度要求不同,所以,使用硫酸量都不同。在發(fā)生器的實(shí)際應(yīng)用中,硫酸的使用情況也是不同的。酸度要求越高,硫酸用量就越多,硫酸單耗就越高。這些都是確保反應(yīng)能夠在正常進(jìn)行反應(yīng)時(shí),所使用的酸量,沒有什么大的調(diào)整余量。
殘液情況
殘夜量是與硫酸投加量成正比的,投的酸多,自然排放的殘液就多,含酸也就越高,他們是相輔相成的。
轉(zhuǎn)化率及成本情況
蔗糖法硫酸用量的減少,不僅成本降低了,而且原料的轉(zhuǎn)化率也提上去了,為工藝方法的進(jìn)一步改進(jìn)打下了基礎(chǔ)。另外,成本雖然降低了,但是還不理想,與混合二氧化氯相比還是高點(diǎn)?;旌隙趸认啾冗€是高點(diǎn)?;旌隙趸戎栽偈袌?chǎng)中應(yīng)用比較廣泛,成本低是一個(gè)zui主要的因素。
設(shè)備腐蝕情況
自高純二氧化氯發(fā)生器研發(fā)出來后,其反應(yīng)器就一直全部采用的是PVC材料制成,為了提高發(fā)生器的性能,又經(jīng)過多年技術(shù)改進(jìn),由原PVC 材料已全部或部分改為TA2材料了;通過改進(jìn),對(duì)提高設(shè)備性能的確起到了實(shí)際效果。但是更換了金屬材料后,針對(duì)以上二種方法,不同濃度硫酸及不同組分的反應(yīng)液對(duì)反應(yīng)器的腐蝕是不同的。
我們對(duì)常用的高純二氧化氯制備方法進(jìn)行了全面的分析,通過分析,我們看到了問題所在,對(duì)所分析出的問題,與客戶們反映的問題基本上是一致的。問題不但給應(yīng)用帶來了不利,還制約著某些領(lǐng)域廣泛深入的應(yīng)用,所以,客戶希望能夠降低硫酸量,減少酸耗,從而降低殘夜的排放量,都迫切希望能進(jìn)行新的工藝方法研發(fā)。
從以上分析中我們也可以看到,二種制備方法都是按照該氧化還原的反應(yīng)原理進(jìn)行,都有著嚴(yán)格的工藝條件,因此,要想簡單地降低硫酸量,減少酸耗是不可能的,否則,就達(dá)不到理想的反應(yīng)效果,甚至?xí)绊懙椒磻?yīng)的進(jìn)行,就失去了實(shí)際意義。蔗糖法用量雖然下降了
36.4%,成本也下降了9%,但是,對(duì)反應(yīng)器的腐蝕較重,是不適應(yīng)推廣的,而且殘夜量還是較多。近年來,不少廠家也曾進(jìn)行過各種研究,做了一定的嘗試,如直接提高硫酸濃度,或通過減少反應(yīng)母液中的水來提高硫酸濃度,以降低硫酸用量,但帶來的卻是爆炸的危險(xiǎn),使反應(yīng)無法正常進(jìn)行,問題得不到根本解決。
研發(fā)新制備方法提出后,我們通過各種工藝配方的分析、選擇,并進(jìn)行了大量的實(shí)驗(yàn),統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)分析,摸索、調(diào)整條件,反復(fù)對(duì)比,反復(fù)修改,經(jīng)過約一年的時(shí)間,zui終研發(fā)確定了新的制備工藝方法,我們稱之為低酸量制備工藝方法(簡稱低酸法)。新農(nóng)村飲水安全工程緩釋消毒器*