諸城市吉豐機械科技有限公司作者
隨著我國工業(yè)化和城市化的不斷發(fā)展,高濃度的工業(yè)有機廢水排放量日益增加,其對水體污染非常嚴重。對高濃度有機廢水的處理一般采用厭氧生物處理工藝。厭氧生物處理工藝從zui初的厭氧接觸工藝到上流式厭氧污泥床反應(yīng)器(UASB),再到以內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器(IC厭氧反應(yīng)器)為代表的第3代厭氧技術(shù),無論是處理效率,還是運行負荷均有大幅提高,被廣泛應(yīng)用于啤酒生產(chǎn)、造紙、食品加工、檸檬酸等行業(yè)。
IC厭氧反應(yīng)器是由荷蘭PAQUES公司于20世紀80年代中期在UASB基礎(chǔ)上開發(fā)成功的第3代厭氧反應(yīng)器,具有容積負荷高、能耗低、抗沖擊能力強、造價低、占地面積小、附加值高等諸多優(yōu)點,是目前高濃度有機廢水厭氧處理的主流技術(shù),可以稱得上目前世界上處理效果的厭氧反應(yīng)器。雖然IC厭氧反應(yīng)器作為主流的厭氧技術(shù)為高濃度有機廢水的處理做出了巨大貢獻,但在實際運行過程中仍然存在運行不穩(wěn)定的問題,其關(guān)鍵原因是反應(yīng)器內(nèi)部的布水布氣系統(tǒng)存在缺陷,導(dǎo)致反應(yīng)器效率低下。對此,本公司對傳統(tǒng)厭氧反應(yīng)器布水布氣系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備進行了改造,形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的上旋流厭氧反應(yīng)器。
為了更好地了解上旋流厭氧反應(yīng)器的運行性能,便于對實際生產(chǎn)作出指導(dǎo)及技術(shù)推廣,本研究以安徽省某生化有限公司酒精廢水為研究對象,研究了上旋流厭氧反應(yīng)器的處理效果及啟動影響因素。
1 材料與方法
1.1 試驗用水
試驗廢水取自安徽省某生化有限公司,該廢水為酒精生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的高濃度有機廢水,并摻雜少量檸檬酸廢水。將2股廢水在調(diào)節(jié)池內(nèi)進行混合,以調(diào)節(jié)池內(nèi)混合充分的高濃度有機廢水作為試驗用水。試驗用水水質(zhì):COD 8 000~10 000 mg/L,BOD5 2 000~2 500 mg/L,SS 800 mg/L,pH 4~6,溫度40 ℃。
1.2 試驗裝置及方法
1.2.1 試驗工藝流程
試驗工藝流程如圖 1所示。
圖 1 工藝流程
本試驗以實際工程為依托,將車間生產(chǎn)排放的酒精廢水和檸檬酸廢水在調(diào)節(jié)池內(nèi)進行混合,調(diào)解池有效容積為800 m3。調(diào)節(jié)池出水由泵提升進入水解酸化池(有效容積為1 600 m3),對廢水進行水解預(yù)酸化。水解酸化池出水由泵提升進入上旋流厭氧反應(yīng)器,經(jīng)過厭氧反應(yīng)處理后,大部分有機物被轉(zhuǎn)化為沼氣釋放。上旋流厭氧反應(yīng)器出水一部分回流至水解酸化池用于調(diào)節(jié)進水水量,其余部分進入后續(xù)好氧處理單元。
1.2.2 試驗裝置及主要參數(shù)
本試驗的主體裝置為上旋流厭氧反應(yīng)器,直徑為14.5 m,高為22 m,有效容積3 500 m3,碳鋼材質(zhì),其基本結(jié)構(gòu)如圖 2所示。
圖 2 上旋流厭氧反應(yīng)器基本結(jié)構(gòu)
上旋流厭氧反應(yīng)器主要由布水器、提升裝置、三相分離器、氣液分離器及出水裝置等組成。相對于傳統(tǒng)的IC反應(yīng)器,上旋流厭氧反應(yīng)系統(tǒng)中使用了研制的新型布水器、優(yōu)化后的內(nèi)循環(huán)沼氣提升系統(tǒng)和改進型三相分離器。
研制的新型布水器采用倒錐形上旋流布水設(shè)計,反應(yīng)器進水沿倒錐形布水盤片進入后形成旋流并與回流液充分混合,提高了布水的均勻度;沉積在錐形底部的高密度污泥可通過排泥管及時排出,防止了污泥沉積造成的布水死區(qū)。
內(nèi)循環(huán)沼氣提升系統(tǒng)做了如下優(yōu)化改進:增加提升管直徑,改變提升管分配位置,加強沼氣提升管在氣體收集系統(tǒng)的埋深。通過優(yōu)化可以減小氣水混合物的提升阻力,提高氣水混合物的提升量,從而加大內(nèi)循環(huán)量,提高反應(yīng)器的水力負荷,促進更有效的傳質(zhì)。
改進型三相分離器增加了上三相分離器覆蓋面積,改變了三相分離器擋泥板角度,增加了沼氣通道管徑。通過優(yōu)化可以增加沼氣與混合液接觸面積、沼氣釋放量、收集面積,提高泥水、氣水、泥氣的三相分離效果和沼氣收集率。
1.3 接種污泥
厭氧反應(yīng)器的啟動是通過污泥接種和培養(yǎng),zui終實現(xiàn)高負荷穩(wěn)定運行的過程〔5〕。本試驗采用酒精廢水厭氧顆粒污泥作為接種污泥,污泥接種量為1 200 m3(TSS為90 g/L,VSS為63 g/L),占反應(yīng)器總?cè)莘e的34.3%。
1.4 系統(tǒng)調(diào)試
利用現(xiàn)有厭氧反應(yīng)器出水將上旋流厭氧反應(yīng)器注滿,直至升溫至35 ℃。因為現(xiàn)有厭氧反應(yīng)器出水SCOD=2 000 mg/L,非常適合提高溫度馴化污泥。經(jīng)過3 d時間,反應(yīng)器溫度由25 ℃升至35 ℃,反應(yīng)器內(nèi)有少量沼氣產(chǎn)生。此時開始泵入高濃度有機廢水,以5 kg/(m3·d)的COD容積負荷開始啟動調(diào)試。系統(tǒng)調(diào)試時,嚴格控制進水pH在6.0~7.5,溫度在35~40 ℃,并檢測各項運行指標。當同時滿足SCOD去除率>80%、出水VFA<600 mg/L、出水pH>6.8時,逐步提高運行負荷并保持運行穩(wěn)定。經(jīng)過35 d的調(diào)試,系統(tǒng)運行COD容積負荷達到22 kg/(m3·d),SCOD去除率>82%。
1.5 主要分析項目及方法
主要分析項目包括SCOD、VFA、pH、TSS和VSS,分析方法參照參考文獻〔6〕。
2 結(jié)果與分析
2.1 污泥量的變化
在調(diào)試過程中,對污泥量和污泥TSS、VSS進行了檢測,結(jié)果如圖 3所示。
圖 3 調(diào)試過程中顆粒污泥量及VSS/TSS的變化
從圖 3可知,隨著調(diào)試時間的延長,顆粒污泥體積出現(xiàn)了先減少后增長的趨勢,污泥中VSS/TSS逐漸增高至70%左右,污泥活性比啟動時明顯增強。
在馴化階段,由于污泥對水力負荷和環(huán)境尚未適應(yīng),出現(xiàn)了污泥洗出的現(xiàn)象,污泥量有所減少。運行至第14天時,污泥量出現(xiàn)明顯增長,且污泥VSS/TSS由64%增加至70%,活性成分比例明顯增加。到調(diào)試完成時,顆粒污泥體積增加至1 710 m3,約占厭氧反應(yīng)器體積的49%,已經(jīng)滿足運行污泥量要求。
2.2 SCOD去除情況
經(jīng)過35 d的調(diào)試,完成了上旋流厭氧反應(yīng)器的啟動,期間系統(tǒng)進出水SCOD的變化如圖 4所示。
圖 4 進出水SCOD的變化
由圖 4可以看出,調(diào)試過程中,上旋流厭氧反應(yīng)器對SCOD去除效果明顯,且整個試驗期間運行基本穩(wěn)定。酒精綜合廢水的SCOD一般在8 000~10 000 mg/L,均值為8 946 mg/L,經(jīng)過上旋流厭氧反應(yīng)器處理后,出水SCOD在1 412 mg/L,SCOD去除率均值為84%。
2.3 容積負荷對SCOD去除率的影響
調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)SCOD去除率與容積負荷有很大關(guān)系,如圖 5所示。
圖 5 容積負荷對SCOD去除率的影響
由圖 5可知,COD容積負荷的提高分4個階段,第1—7天為啟動馴化階段,COD容積負荷均值為4 kg/(m3·d),SCOD去除率均值為77%,低于80%,且波動較大,這與顆粒污泥尚未適應(yīng)新環(huán)境,活性較低有關(guān)。第8—14天為恢復(fù)階段,此時污泥活性已經(jīng)基本恢復(fù),COD容積負荷均值為10 kg/(m3·d),SCOD去除率均值提高至86%,此階段運行結(jié)束時,顆粒污泥已經(jīng)*適應(yīng)新的環(huán)境,開始有新的顆粒污泥形成。第15—28天為負荷提高階段,在此階段,污泥活性非常強,微生物增長迅速,有大量新生顆粒污泥形成,COD容積負荷逐步提高至16 kg/(m3·d),SCOD去除率均值為86%。第29—35天為達標運行階段,COD容積負荷均值提高至21 kg/(m3·d),在該階段,SCOD去除率均值為84%,雖然有所降低,但是達到了設(shè)計指標,且去除率數(shù)據(jù)波動不大,運行穩(wěn)定。
2.4 污泥負荷對SCOD去除率的影響
相關(guān)研究表明,污泥負荷對SCOD去除率有明顯影響。調(diào)試過程中,通過分析不同污泥負荷下的SCOD去除率發(fā)現(xiàn),當COD污泥負荷(以VSS計,下同)不超過0.55 kg/(kg·d)時,SCOD去除率較高,見圖 6。
圖 6 污泥負荷對SCOD去除率的影響
從圖 6可以看出,啟動階段雖然COD污泥負荷較低,但是SCOD去除率并不是很高,這與污泥活性低,尚未適應(yīng)新的環(huán)境有關(guān),此階段如果COD污泥負荷較高,容易造成SCOD去除率明顯降低,從而導(dǎo)致反應(yīng)器啟動失敗。完成啟動后,COD污泥負荷提高至0.5~0.55 kg/(kg·d),隨著污泥活性的增加,SCOD去除率達到86%,而當COD污泥負荷>0.55 kg/(kg·d)時,SCOD去除率迅速降至84%。
2.5 容積負荷對出水VFA的影響
VFA是厭氧消化過程中有機物降解的中間產(chǎn)物,有機物經(jīng)水解反應(yīng)后產(chǎn)生VFA,產(chǎn)甲烷菌利用VFA產(chǎn)生甲烷。所以,VFA在厭氧反應(yīng)器中的變化能反映出產(chǎn)甲烷菌的活性狀態(tài)。試驗過程中對上旋流厭氧反應(yīng)器中VFA的變化進行了連續(xù)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)VFA的波動與運行容積負荷有密切關(guān)系,如圖 7所示。
圖 7 容積負荷對出水VFA的影響
根據(jù)有關(guān)研究,當出水VFA<300 mg/L時,表明厭氧反應(yīng)器運行效果非常好〔7〕,而根據(jù)實際工程經(jīng)驗,上旋流厭氧反應(yīng)器出水VFA<600 mg/L且保持穩(wěn)定,即表明系統(tǒng)運行正常。從圖 7可以看出,在調(diào)試過程中,隨著COD容積負荷的增加,出水VFA出現(xiàn)了先高后低再高的趨勢,zui高不超過650 mg/L,且浮動范圍穩(wěn)定,說明上旋流厭氧反應(yīng)器運行比較穩(wěn)定。在啟動馴化階段,由于污泥活性尚未*恢復(fù),出水VFA達到了500 mg/L。隨著污泥活性恢復(fù)和污泥量的增加,當COD容積負荷為10~17 kg/(m3·d)時,出水VFA穩(wěn)定在400 mg/L左右,表明反應(yīng)器運行效果比較好。當COD容積負荷提高至20 kg/(m3·d)以上后,出水VFA增加到500 mg/L以上,出水VFA保持穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)酸累積現(xiàn)象。
調(diào)試運行的第23天和第29天,出現(xiàn)出水VFA迅速升高的情況,是由于進水水質(zhì)波動較大,進水COD突然增加造成的,當水質(zhì)平穩(wěn)后,VFA很快就恢復(fù)穩(wěn)定,這也說明上旋流厭氧反應(yīng)器有較強的耐負荷沖擊能力。
3 結(jié)論
通過本試驗研究結(jié)果可以看出,以顆粒污泥為接種污泥,采用上旋流厭氧反應(yīng)器處理酒精綜合廢水,可以實現(xiàn)厭氧反應(yīng)器的快速啟動。
(1)調(diào)試過程中,顆粒污泥體積出現(xiàn)了先減少后增長的趨勢,且污泥中VSS比例逐漸增高,污泥活性逐漸越強。到調(diào)試完成時,顆粒污泥體積增加至1 710 m3,約占厭氧反應(yīng)器體積的49%,滿足運行污泥量要求。
(2)上旋流厭氧反應(yīng)器對SCOD去除效果明顯,且整個試驗期間運行基本穩(wěn)定。經(jīng)過上旋流厭氧反應(yīng)器處理后,酒精綜合廢水的SCOD去除率均值為84%。
(3)通過分析不同容積負荷下的SCOD去除率發(fā)現(xiàn),穩(wěn)定運行階段,COD容積負荷提高到20kg/(m3·d)以上時,SCOD去除率為84%,雖然較負荷提高階段的SCOD去除率有所降低,但是達到了設(shè)計指標,且運行穩(wěn)定。
(4)調(diào)試過程中,通過分析不同污泥負荷下的SCOD去除率發(fā)現(xiàn),當COD污泥負荷不超過0.55 kg/(kg·d)時,SCOD去除率較高,SCOD去除率可達86%。
(5)上旋流厭氧反應(yīng)器出水VFA與容積負荷有密切,當COD容積負荷達到20 kg/(m3·d)時,出水VFA增加到500 mg/L以上,但系統(tǒng)運行穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)酸累積現(xiàn)象。
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